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                 液壓伺服比例系統(tǒng)在大型高爐布料控制過程中的應(yīng)用

                    劉青鳳
    本文通過對現(xiàn)代化大型高爐精確布料的討論,揭示了料流調(diào)節(jié)閥精度控制的重要性,并對大型高爐的料流調(diào)節(jié)閥控制現(xiàn)狀、利用液壓伺服比例系統(tǒng)控制料流調(diào)節(jié)閥的可行性和控制原理進(jìn)行了詳細(xì)的闡述,簡單介紹了在大型高爐的實(shí)際應(yīng)用的效果。

一、 概述
   
    隨著冶金工業(yè)的飛速發(fā)展,作為鋼鐵冶煉過程中的重要組成部分——煉鐵爐也產(chǎn)生了幾次大的變革。從100米3~300米3的小高爐發(fā)展到現(xiàn)在1750米3、3800米3甚至到4200米3大型高爐,從最初的雙料鐘爐頂?shù)浆F(xiàn)在已經(jīng)普遍使用的無料鐘爐頂,無料鐘爐頂?shù)慕Y(jié)構(gòu)方式也分為串罐式和并罐式, 等等,F(xiàn)在的無料鐘爐頂主要有BT型、PW型、SS型等幾種形式。
   
    二、無料鐘爐頂實(shí)現(xiàn)精確布料的原理
   
    現(xiàn)代化的高爐為了最大限度的提高冶煉效率,均采用了料流調(diào)節(jié)閥加布料溜槽的控制方式來實(shí)現(xiàn)礦、焦在爐內(nèi)的精確布料,料流調(diào)節(jié)閥和布料溜槽控制布料的原理如圖1和圖2所示。


圖1 料流閥調(diào)節(jié)工作示意


圖2 布料溜槽工作示意圖

    高爐爐料(燒結(jié)礦、球團(tuán)礦或焦炭等)經(jīng)過槽下配料工藝后先進(jìn)入到爐頂?shù)纳狭隙泛拖铝隙,在高爐接到布料指令后,其下料斗的料流調(diào)節(jié)閥首先按工藝要求開到給定的開度(即γ角),這時爐料按一定的流量經(jīng)布料滾筒后流到布料溜槽上,此時布料溜槽已經(jīng)按工藝要求升到一定的傾動角度(即α角),同時布料溜槽還在水平面方向上進(jìn)行著勻速旋轉(zhuǎn)(即β角)。這樣爐料就可以均勻的布到高爐的料面上了。
   
    從上面爐頂布料的基本控制原理可以看出,只要控制好α、β、γ三個角度,就可以把爐料按任意的形式布到爐內(nèi)。一般來說高爐的布料方式有環(huán)形布料、扇形布料和定點(diǎn)布料等幾種形式。最多使用的是環(huán)形布料,即一批料以不同的傾動角度布到爐內(nèi),形成以爐中心為圓心的數(shù)個圓環(huán),使?fàn)t料均勻的布在爐內(nèi)。根據(jù)環(huán)形布料的環(huán)數(shù)的多少還分為單環(huán)布料和多環(huán)布料,最常用的為一環(huán)到四環(huán)布料。如果在冶煉過程中出現(xiàn)爐內(nèi)料面不均勻的情況,則可以利用扇形布料或定點(diǎn)布料來彌補(bǔ)。或者爐長根據(jù)爐況需要,為改善透氣性、保護(hù)爐壁使其溫度不致過熱等等原因,也需要采用扇形或定點(diǎn)布料的方法來改善爐內(nèi)爐料的分布狀態(tài)。
   
    在爐頂布料控制中,下料斗料流調(diào)節(jié)閥的開度控制(即γ角的控制)是至關(guān)重要的,因?yàn)橹挥笑媒强刂频木_,才能有效地控制好下料的料流量,進(jìn)而更準(zhǔn)確的控制好每批料布料的厚度、環(huán)數(shù)及布料的起點(diǎn)和終點(diǎn)。
   
    三、料流調(diào)節(jié)閥的控制現(xiàn)狀
   
    現(xiàn)在的無料鐘高爐爐頂,其料流調(diào)節(jié)閥的控制基本有三種:
   
    1、 普通電機(jī)加齒輪減速機(jī)構(gòu)來控制料流調(diào)節(jié)閥的開度。這種方式控制設(shè)備簡單,但精度很難提高,系統(tǒng)的動作時間也較長,不利于提高高爐生產(chǎn)的節(jié)奏。另外,齒輪減速機(jī)構(gòu)中的機(jī)械間隙對γ角精度的影響也很難消除,因此在大型高爐上基本不使用這種控制方式。
   
    2、 使用伺服電機(jī)驅(qū)動料流調(diào)節(jié)閥。這種驅(qū)動方式能較好的保證γ角的精度,但驅(qū)動力矩受到一定的限制,另外其動作時間也比較長,不利于提高生產(chǎn)節(jié)奏,一般在450米3及以下的高爐上應(yīng)用較多。
   
    3、 采用液壓系統(tǒng)來驅(qū)動料流調(diào)節(jié)閥。這用方式最大的優(yōu)點(diǎn)是驅(qū)動力矩較大,可以使系統(tǒng)的動作時間大幅縮短,另外其控制也比較簡單,即使用兩個常規(guī)的液控單向閥來控制液壓缸的開度,進(jìn)而達(dá)到控制γ角開度的目的,如圖3所示。一般大型高爐大都采用這種方式。


圖3 普通液壓系統(tǒng)控制料流閥的原理圖

    但這種方式的缺點(diǎn)也很明顯。其一是普通液壓系統(tǒng)控制的液壓缸,其推力受系統(tǒng)壓力的影響比較大,容易形成沖擊,對料流閥的壽命有著一定的影響;其次也是比較重要的,就是其精度很難控制,這是因?yàn)榱狭鏖y在開到給定角度時,由于里面充滿了爐料,必須要求一次到位而不能反復(fù)調(diào)節(jié),而普通的液壓系統(tǒng)是不能滿足這種要求的。而利用液壓缸一次定位的精度誤差又比較大,一般在1.5~2.0度,有時竟達(dá)到2.5~3.5度。 這樣的精度在高爐布大粒度料(例如20mm以上的燒結(jié)礦或焦炭)的時候可能影響不是太嚴(yán)重,但是在需要布小粒度料的時候,尤其是小于5mm的碎礦或碎焦時,就很難控制甚至無法控制了。
   
    四、利用液壓伺服比例系統(tǒng)控制料流調(diào)節(jié)閥的可行性
   
    鑒于以上原因,在大型高爐上,如果能充分利用液壓系統(tǒng)推力大、動作速度快的特點(diǎn),又能最大限度的消除系統(tǒng)壓力變化對推力的影響,減小對機(jī)械系統(tǒng)的沖擊,同時把控制精度大幅提高,那是再理想不過的了。
   
    基于以上思路,我們在濟(jì)鋼一煉鐵廠1#1750米3高爐上采用了液壓伺服比例控制系統(tǒng)來代替原先的普通液壓系統(tǒng)控制料流調(diào)節(jié)閥,獲得了理想的效果。


五、液壓伺服比例系統(tǒng)控制料流調(diào)節(jié)閥的原理
   
    1、液壓伺服比例系統(tǒng)的控制如圖4所示:

 
圖4 液壓伺服比例系統(tǒng)控制料流閥的原理圖 

    伺服比例閥通過自帶的集成放大器,可以連續(xù)的調(diào)節(jié)伺服比例閥的開度,這是與普通的液控單向閥的最大不同。由于伺服比例閥的開度是連續(xù)可調(diào)的,因此供給油缸的油的流量也是連續(xù)可調(diào)的,這樣就實(shí)現(xiàn)了對油缸的速度、推力的連續(xù)調(diào)節(jié)和控制。
   
    2、電氣控制系統(tǒng),采用了施耐德公司的QUANTUM系列PLC控制系統(tǒng),負(fù)責(zé)采集爐頂料流調(diào)節(jié)閥的實(shí)際開度返回值(由自整角機(jī)或光電編碼器檢測轉(zhuǎn)換成實(shí)際角度),接收爐頂控制系統(tǒng)發(fā)出的γ角開度大小和動作指令。在經(jīng)過分析處理后,把開度指令轉(zhuǎn)換成4~20mA的電信號發(fā)給伺服比例閥的集成放大器,用來控制伺服比例閥的開度。為了使系統(tǒng)既能有較大的推力和快速性,又能夠達(dá)到較理想的準(zhǔn)確度,在控制方式上采用了PID開環(huán)控制和PID閉環(huán)控制相結(jié)合的方法,
   
    其程序流程如圖5所示。


圖5 液壓伺服比例系統(tǒng)電氣控制流程圖

    PID調(diào)節(jié)的全稱是比例積分微分控制調(diào)節(jié)器。PLC控制系統(tǒng)首先檢測γ角的給定值和實(shí)際返回值,并計算出他們的差值δ, 當(dāng)δ值大于某個角度(比如2度),這時給定伺服比例閥較大的開度值,使油缸高速大推力運(yùn)行;當(dāng)δ值小于某個角度、即γ角接近給定值時,系統(tǒng)自動進(jìn)入PID調(diào)節(jié)控制狀態(tài),即隨著δ值的減小,控制系統(tǒng)給定伺服比例閥的開度值也按比例減小,直至為零。當(dāng)料流調(diào)節(jié)閥到達(dá)給定位置后(γ角的給定值與實(shí)際返回值之差<0.1度),啟動液壓鎖(電磁球閥動作,使得夜空單向閥動作,切斷油缸進(jìn)油和出油回路),使油缸定位。這樣使得液壓油缸推動料流調(diào)節(jié)閥既能快速的到位,又能減小對設(shè)備的機(jī)械沖擊,并保證較高的精度。

    需要注意的是,由于液壓伺服比例系統(tǒng)本身具有較高的放大系數(shù),另外還有機(jī)械系統(tǒng)固有頻率的影響,因此如果PID調(diào)節(jié)的各項(xiàng)參數(shù)(如比例、微分、積分系數(shù),延時時間,偏移量等)調(diào)整的不好的話,系統(tǒng)極易產(chǎn)生振蕩,因此各項(xiàng)PID參數(shù)的設(shè)置需要反復(fù)試驗(yàn),以達(dá)到最好的效果。
   
    六、實(shí)際應(yīng)用及效果
   
    濟(jì)鋼一煉鐵廠1#1750高爐是濟(jì)鋼第一座大型高爐,原來的爐頂料流調(diào)節(jié)閥采用的是普通液壓缸控制,其γ角精度較低,誤差最大時達(dá)到2.8度,而且在料流調(diào)節(jié)閥全開和全關(guān)時機(jī)械沖擊較大。為了解決這一問題,我們對料流調(diào)節(jié)閥的控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造,依照上述原理及方法,新上了一套液壓伺服比例控制系統(tǒng),伺服比例閥選用了BOSCH-REXROTH公司的高頻響伺服比例閥。電氣控制系統(tǒng)采用了QUANTUM系列的CPU53414。
   
    經(jīng)過改造后,實(shí)際效果非常理想。γ角的精度達(dá)到了0.1度,全行程動作時間小于4秒,系統(tǒng)在整個行程上動作平穩(wěn),不再產(chǎn)生較大的機(jī)械沖擊。
   
    七、結(jié)束語
   
    隨著這幾年我國鋼鐵行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,煉鐵原料尤其是燒結(jié)礦的供需矛盾越來越突出。就一座1750米3的高爐來說,每年的燒結(jié)礦需求約為160萬噸,而燒結(jié)礦中0~5mm粒級的所謂“碎返礦”約占燒結(jié)礦總量的20~30%,即30~40萬噸。這部分“碎返礦”原來的處理方法是返回?zé)Y(jié)機(jī)重新進(jìn)行燒結(jié),這不僅客觀上降低了燒結(jié)礦的產(chǎn)量,還造成了能源的極大浪費(fèi),不利于資源的循環(huán)利用。經(jīng)過對料流調(diào)節(jié)閥的相應(yīng)改造后,由于其γ角可以在較小的角度上精確控制,這就為高爐添加這部分“碎返礦”提供了必要的條件,經(jīng)過工藝優(yōu)化后,實(shí)現(xiàn)“碎返礦入爐”。這樣一座1750米3高爐每年可以多消化燒結(jié)礦30~40萬噸,按每噸燒結(jié)礦加工成本40元計算,年經(jīng)濟(jì)效益就接近1500萬元。另外,“碎返礦”精確地布到爐內(nèi)靠近爐壁的位置,還可以降低爐壁溫度,提高高爐的一代爐齡壽命,其間接經(jīng)濟(jì)效益也非?捎^。
   
    因此在大型高爐上提高料流調(diào)節(jié)閥的精度具有非,F(xiàn)實(shí)的意義。筆者認(rèn)為,在大型高爐爐頂布料控制過程中,用液壓伺服比例控制系統(tǒng)代替普通液壓控制系統(tǒng)控制料流調(diào)節(jié)閥還是很有推廣價值的。

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