拆彎壓力機液壓系統(tǒng)改造 關(guān)鍵詞:系統(tǒng)簡化、優(yōu)化;結(jié)構(gòu)緊湊。 1.前言 WC67Y--63/2500型液壓板料折彎機,是一種較廣泛應(yīng)用的機械加工設(shè)備.某廠于一九九O年購進該型機用于彎板.經(jīng)過近10年的使用.出現(xiàn)有時能下壓,有時又不能下壓的故障現(xiàn)象,使設(shè)備無法使用。 該廠委托我液壓中心為其修理.經(jīng)我中心技術(shù)人員現(xiàn)場觀察,分析,拆開檢查.發(fā)現(xiàn)該液壓系統(tǒng)存在的問題較多,有必要進行改造,采取改造性的修復(fù)方案。 2.液壓系統(tǒng)存在的問題 原液壓系統(tǒng)原理圖,如圖(1)所示.從其原理圖及使用中出現(xiàn)的情況來看,該液壓系統(tǒng)主要存在如下一些問題:
(1)。元件過多,電氣控制較復(fù)雜。油缸的一個動作需幾個閥的電磁鐵動作才能完成。如:原系統(tǒng)中,要實現(xiàn)滑塊快速下降這一動作,需使閥5的1DT,閥11的4DT,閥12的5DT得電,才能完成。要實現(xiàn)由快速下降轉(zhuǎn)為慢速下降時,又需使閥13的2DT得電,閥12的5DT斷電。這樣,由于控制元件過多,只要其中的一個元件出現(xiàn)問題,均會使整個系統(tǒng)無法工作。從現(xiàn)場來看,該設(shè)備的閥14和閥16處有外滲漏;閥11的閥芯卡阻,導(dǎo)致液控單向閥15有時打不開,有時又能打開。這也是本次故障的原因所在。 (2).液壓缸17的缸筒內(nèi)壁有明顯劃傷,這主要是細小顆粒的油液,通過閥18進入液壓缸造成的。 (3)。液壓系統(tǒng)設(shè)計欠妥,導(dǎo)致整機出現(xiàn)某一故障,會牽連到多個控制元件。從而故障查找困難,給維修保養(yǎng)造成了一定的難度。例如,本次出現(xiàn)的"不能下壓"的故障現(xiàn)象,分析起來,有多個方面的可能性:有可能是閥10,閥11,閥12,的閥芯動作不靈造成;或者是閥15的閥芯有“卡阻”現(xiàn)象而造成;也有一定的可能是液壓缸17,閥18或者閥9出現(xiàn)故障造成。 3.原因分析 (1)WC67Y-63/2500型板料拆彎壓力機液壓系統(tǒng)回路設(shè)計為分散式。為了實現(xiàn)某一個功能采取的是多個元件分散控制。串連系統(tǒng)的可靠度Rs與串聯(lián)單元的數(shù)量n 及其可靠度有關(guān)(即:Rs=R1×R2×R3×......×Rn)。可見,元件越多,系統(tǒng)的可靠度越低,故障越高。對于用戶來說,意味著維護保養(yǎng)困難,維修成本高,停機率大。將直接影響生產(chǎn),影響生產(chǎn)效益。 (2)原系統(tǒng)只在泵的吸油口處安有過濾器,其他部位未裝過濾器。油箱中的污染物容易隨介質(zhì)進入各個元件;使元件極易出現(xiàn)動作不靈等故障;甚至損壞元件。 (3)原系統(tǒng)在快速下降時,是靠閥12控制閥18從油箱補充油液來實現(xiàn)。這樣,由于滑塊自重拉動油缸下降,導(dǎo)至油缸無桿腔吸油不充分。因此,在由快速轉(zhuǎn)為慢速下降工作狀態(tài)時,升壓速度慢,影響工作時的穩(wěn)定性。 4.改進方案 根據(jù)以上分析及系統(tǒng)要達到的功能。采取如下改進方案,改進后的液壓系統(tǒng)原理,如圖(2)所示。
第一.改進后的系統(tǒng)單從元件數(shù)量上看,控制閥就比原系統(tǒng)減少了4個;結(jié)構(gòu)上緊湊,除遠程調(diào)壓閥5,為了方便調(diào)壓采取單獨安裝外,其它各控制閥均安裝在一個集成塊上,這樣,不僅外表整齊美觀,而且安裝成本低,維修保養(yǎng)方便。 第二.在泵的進油口和系統(tǒng)回油口,均安裝過濾器,保證了系統(tǒng)油液的清潔度,從而降低系統(tǒng)的故障率,延長各元件的使用壽命。 第三.改進后的液壓系統(tǒng),在由快速轉(zhuǎn)為慢速下降(工作狀態(tài))時,能迅速升壓,保證工作的穩(wěn)定性。 5。改進后系統(tǒng)的工作過程 改進后的液壓系統(tǒng)完全滿足原系統(tǒng)所達到的各個功能,而且操作簡便。其工作過程如下。 首先,啟動油泵4,油液經(jīng)單向閥7→換向閥10的左邊→進入液壓缸無桿腔;液壓缸有桿腔的油液→經(jīng)換向閥12的右邊→也進入液壓缸無桿腔,這樣進入液壓缸無桿腔油液的流量遠大于液壓泵供給的流量,因此液壓缸快速下移,實現(xiàn)快進。當(dāng)快進到即將接觸到工件時,使閥12的3DT斷電,此時,液壓缸的有桿腔的回油是經(jīng)閥12 的左邊→液控單向閥11→換向閥10的左邊→節(jié)流閥9→油箱;實現(xiàn)慢速下降。慢速下降的速度靠節(jié)流閥9來調(diào)節(jié)。第二,液壓缸回程時,油液是經(jīng)換向閥10的右邊→單向閥11→換向閥12的左邊→進入液壓缸有桿腔。回油是從液壓缸無桿腔→液控單向閥15(此時控制油已將其打開)→回油箱;同時一部分油液經(jīng)換向閥10的右邊→節(jié)流閥9→回油箱;爻虝r的壓力靠溢流13來調(diào)節(jié)。 6.結(jié)論 從上面的折彎壓力機液壓系統(tǒng)的改造,研究分析。我們認為,對于一個液壓系統(tǒng)的設(shè)計,除了要考慮到能實現(xiàn)其工況要求外,還要從其它各個方面進行綜合研究;要力求結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,安裝、維修、保養(yǎng)容易,制作簡單,外表美觀;同時,還要考慮其能量利用率;要考慮其生產(chǎn)成本,生產(chǎn)效益。 參考文獻:湛從昌,液壓可靠性與故障診斷。北京:冶金工業(yè)出版社。1995年。 |
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